removed old stepper code leftovers
This commit is contained in:
@@ -6,19 +6,8 @@
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rotenc0 = &as5600;
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stepper0 = &stepper0;
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servo0 = &pwm_servo0;
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};
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pwmleds: pwmleds {
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compatible = "pwm-leds";
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status = "okay";
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pwm_servo0: pwm_servo0 {
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pwms = <&pwm4 3 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_NORMAL>;
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label = "servo 0";
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};
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};
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stepper0: tmc2209_motor {
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compatible = "adi,tmc2209";
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@@ -34,13 +23,6 @@
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};
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};
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&uart4 {
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status = "okay";
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current-speed = <460800>;
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pinctrl-0 = <&uart4_tx_pa0 &uart4_rx_pd0>;
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pinctrl-names = "default";
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};
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&usb {
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status = "okay";
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cdc_acm_uart0: cdc_acm_uart0 {
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@@ -71,17 +53,6 @@
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};
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};
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&timers4 {
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status = "okay";
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st,prescaler = <119>;
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pwm4: pwm {
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status = "okay";
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pinctrl-0 = <&tim4_ch3_pb8>;
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pinctrl-names = "default";
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};
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};
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&i2c2 {
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status = "okay";
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pinctrl-0 = <&i2c2_scl_pf1 &i2c2_sda_pf0>;
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